機組出口開關SF_6壓力表運行當中損壞無指示解決方法
機組出口開關由于工作環境振動大,SF6壓力表經過若干年后指針會發生折斷無指示現象,為了運行當中能夠直觀地監視SF6 壓力參數,提出了臨時的解決方法。
機組出口開關SF6壓力表在運行當中因運行年限久,工作 環境振動大(機組運行振動、空氣操作系統空壓機補氣打壓及 開關分、合操作時),一般在將近大修年限(10年左右)時會發生 SF6壓力表(內裝有防震硅油)指針折斷無指示現象,而更換SF6 壓力表檢修工藝高、要求有專用工具,并檢修流程復雜,工藝不 嚴格一不小心就會產生管接頭SR氣體泄漏缺陷,所以一般不 進行臨時應急更換SF6壓力表,待結合機組出口開關大修時進 行更換SF6壓力表,這樣日常運行當中開關本體SF6壓力就無法 肉眼直觀監視,雖然還有SR密度繼電器監視SFe氣壓高低進行 報警和閉鎖開關操作,一旦存在SF6氣體管路系統泄漏情況,無 法提前發現缺陷并在開關運行中補充SF6氣體處理,有可能會 危及設備的安全可靠運行,因此有必要臨時在開關SFe氣體管 路系統充氣口加裝一塊SFe壓力表或結合開關大、小修期間,在 開關SR氣體管路系統加裝一閥門,以便今后在開關運行當中 SF6壓力表損壞時隨時可以進行更換而不影響開關正常運行。
1.機組出口開關SF6氣體管路系統圖
機組出口開關SF6氣全管路系統圖,如圖1所示。
2.改進原因和處理方法
改進原因:開關本體SF6壓力損壞,日常運行當中無法肉眼 監視SF6壓力。
處理方法:⑴加工制作連接SF6壓力表與SF6充氣用自閉 接頭的管路,臨時在開關SF6氣體管路系統充氣口加裝一塊SF6 壓力表,嚴格工藝把關,防止管接頭漏氣。
(2)結合開關大、小修期間,在開關SF6氣體管路系統加裝 一閥門,以便今后在開關運行當中SR壓力表損壞時隨時可以 進行更換而不影響開關正常運行。
3.改進工藝要求
(1)所加工的管路為黃銅材料,兩端密封用的內側法蘭面 加工后應用金相砂紙研磨,以便管路連接時法蘭面放上橡膠 密封圏構成一道密封圏。
(2制作加工管路的螺紋與SF6壓力表的螺紋、自閉接頭螺 紋配合緊密,纏上生料帶構成另一道的密封。
(3)在SF6充氣用自閉接頭下方適當位置上截斷SF6氣體管 路,選擇高密封性、高可靠性球閥裝上。
4.實施方案
(1)方案1:在開關SF6氣體管路系統充氣口加裝一塊經校 驗合格的SF6壓力表。
1)準備一塊SF壓力表,拿到儀表班檢驗合格,貼上合格標簽。
2)在開關運行當中,開電氣第二種工作票,在SF6氣體管路 系統充氣口加裝一塊經校驗合格的SFe壓力表,并對管路3個接 頭法蘭進行檢漏正常。
優點:利用隨機的自閉接頭,加工好連接自閉接頭與SF6壓 力表的管路;不用停電,即可進行SF6壓力表更換;在現有的技 術工藝條件下,F6氣體滲漏較易解決。
缺點:占用SF6充氣用自閉接頭,在開關小修時需要拆除臨 時SF6壓力表,以便SF6補氣及測量SF6濕度用。
(2)方案2:結合開關大、小修期間,在開關SF6氣體管路系 統加裝一閥門。
1)選購世界名牌高密封性、高可靠性球閥備品。
2)結合開關大、小修期間,在適當位置截斷開關SF6氣體管 路,加裝一閥門。
優點:加裝閥門后,開關運行當中就可以更換SR表計,徹 底解決更換SF6表計難問題。
缺點:需要結合開關大、小修,選擇合適尺寸的閥門不易; 在現有的技術工藝條件下,SF6氣體滲漏較不易解決。
綜上所述,比較2種方案,方案一較易實現且安全、可靠。
5.實施效果
應用方案一,在開關SF6氣體管路系統充氣口加裝一塊經 校驗合格的SF6壓力表,2009年1月10日安裝完畢,經過近1年的 實際驗證,未發現管接頭SF6氣體滲漏,達到運行當中可以監視 氣體壓力變化的預定目標。