輸油泵進出管線壓力表松動的改進和應用
輸油泵進出管線壓力表由于振動大造成松動,給輸油生產帶來安全隱患,經過問題分析和改進根衣解決壓力表松動問題 。
輸油泵運行頻繁,由于機泵運行時振動 大,經常造成進、出口管線壓力表的松動, 而給油泵區壓力表安裝位置又比較高,增加 了班組的維護工作量、巡檢次數,因此如果 壓力表松動不能及時發現會造成跑油事故, 污染環境。
1.存在的問題及原因分析
(1)大型輸油泵機組進出管線振動 大,造成壓力表松動。
(2)輸油泵進出管線的壓力表墊片受 腐蝕易損壞。
2.改進措施
2.1輸油泵機組進出管線與管後固定
將輸油泵進出管線支墩與管線之間添加 墊鐵,并對墊鐵四周用斜鐵進行固定焊接, 防止管線與支墩的懸空。
2.2更換壓力表墊片
壓力表現在使用的墊片是四氟聚乙七希墊 片,長期在原油中容易腐蝕變形,變形后會 造成壓力表連接部位的預緊力降低,從而引 起連接部位的松動將四氟聚乙婦墊片更換 成銅墊片。
2.3研制一種壓力表鎖扣
研制一種壓力表鎖扣,將壓力表連接 部位用鎖扣進行固定,完全杜絕壓力表的松 脫設計思路:
(1 )由于壓力表連接處外徑不同,需 要現場測量,按照變徑尺寸制作一個變徑 “U”型卡子
(2)制作“U”型卡子外面的卡箍,對 “U”型卡子進行固定。(圖1 )
3.效果
將安裝好鎖扣的壓力表安裝到輸油泵 進出管線上進行試驗,在啟、停泵機組多次后,壓力表未出現松動,圓滿解決了壓力 表脫扣出現的滲漏及可能引發的重大跑油事故:
經過此次改造還解決了在平時安裝壓力 表的過程中存在的問題,就是在壓力表安裝 到管線上后,有時表盤的位置處在不易觀察 的方向,造成巡檢人員觀察的難度,考慮到 這種情況,在研制鎖扣的過程中,增加了一 個活接(圖2 ),這種活接的加人解決了壓 力表盤方向的問題,它能使壓力表表盤隨便 更改方向,方便巡檢人員的觀察。
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